上海桐尔在服务过程中发现,焊料与助焊剂的选择是否适配VAC650真空汽相回流焊的工艺特性,直接影响焊接质量,不当选择易导致润湿不良、焊点空洞等问题。某电子企业生产智能手机主板(含0402微型元件与LGA芯片)时,曾因使用不适配的助焊剂,导致焊接良率*85%——具体表现为0402元件润湿不良(浸润面积<80%)、LGA芯片焊点空洞率达15%。上海桐尔团队首先对问题进行排查:通过设备的在线观察窗发现,助焊剂在预热阶段挥发过快,产生大量烟雾,导致焊料无法充分润湿焊盘;同时,助焊剂活性不足,无法有效去除焊盘表面氧化层。针对这些问题,团队为企业推荐RMA级助焊剂(固含量12%,活性温度范围180-220℃),该助焊剂挥发速率慢,适合VAC650的真空环境,且活性温度与设备的回流温度区间匹配。同时,优化焊膏印刷参数:将焊膏厚度从调整至±,确保焊料量充足;印刷速度从40mm/s降至30mm/s,避免焊膏塌陷。此外,利用VAC650的甲酸自动补充系统,在回流阶段通入1%甲酸气体(流量5L/min),增强助焊剂活性,进一步改善润湿效果。优化后测试显示,0402元件浸润面积提升至95%以上,LGA芯片焊点空洞率降至,主板焊接良率提升至。同时。 上海桐尔 VAC650 在汽车电子领域保护车规 MCU,减少焊点氧化,适配 - 40℃至 150℃工况。浦东新区国产VAC650汽相回流焊
VAC650真空汽相回流焊的冷却系统设计对焊点质量至关重要,其采用氮气强制冷却与腔体水冷协同的双重冷却模式,可根据不同焊点需求精细调节冷却速率,上海桐尔在服务某半导体企业时,曾通过优化冷却系统参数,***提升功率模块的焊接可靠性。该企业生产的IGBT功率模块(用于新能源汽车充电桩),此前采用传统冷却方式(*腔体水冷),冷却速率*℃/s,导致焊点凝固时间长,焊料晶粒粗大(晶粒尺寸超5μm),剪切强度*35MPa,且经过1000次功率循环测试后,焊点开裂率达8%。上海桐尔团队为其优化VAC650冷却方案:首先,启用设备的氮气强制冷却系统,将氮气流量调至10L/min(通过质量流量控制器精细控制),使冷却速率提升至3℃/s,同时避免速率过快(>4℃/s)导致的热应力裂纹;其次,在冷却阶段增加“保温段”——当焊点温度从240℃降至180℃(焊料固相线温度以上10℃)时,保持该温度20秒,使焊料晶粒充分细化(**终晶粒尺寸控制在2-3μm);**后,继续以3℃/s速率降至50℃,完成冷却。优化后测试显示,IGBT模块焊点剪切强度提升至50MPa,功率循环测试后开裂率降至,完全满足充电桩的高可靠性要求。同时,团队还针对不同功率模块的冷却需求,建立冷却参数数据库:如小功率模块。 嘉定区汽相回流焊汽相回流焊冷却系统可选水冷或风冷,重型电路板焊接优先用水冷确保降温均匀。
随着SMT整个技术发展日趋完善,多种贴片元件(SMC)和贴装器件(SMD)的出现,作为贴装技术一部分的汽相回流焊工艺技术及设备也得到相应的发展,其应用日趋***,几乎在所有电子产品领域都已得到应用[1]。汽相回流焊发展阶段编辑根据产品的热传递效率和焊接的可靠性的不断提升,汽相回流焊大致可分为五个发展阶段。汽相回流焊***代热板传导汽相回流焊设备:热传递效率**慢,5-30W/m2K(不同材质的加热效率不一样),有阴影效应。汽相回流焊第二代红外热辐射汽相回流焊设备:热传递效率慢,5-30W/m2K(不同材质的红外辐射效率不一样),有阴影效应,元器件的颜色对吸热量有大的影响。汽相回流焊第三代热风汽相回流焊设备:热传递效率比较高,10-50W/m2K,无阴影效应,颜色对吸热量没有影响。汽相回流焊第四代气相汽相回流焊接系统:热传递效率高,200-300W/m2K,无阴影效应,焊接过程需要上下运动,冷却效果差。汽相回流焊第五代真空蒸汽冷凝焊接(真空汽相焊)系统:密闭空间的无空洞焊接,热传递效率**高,300W-500W/m2K。焊接过程保持静止无震动。冷却效果***,颜色对吸热量没有影响。
以减少焊料溶融时对元件端部产生的表面张力。另外可适当减小焊料的印刷厚度,如选用100um。4.焊接温度管理条件设定对元件翘立也是一个因素。通常的目标是加热要均匀,特别是在元件两连接端的焊接圆角形成之前,均衡加热不可出现波动。汽相回流焊润湿不良润湿不良是指焊接过程中焊料和电路基板的焊区(铜箔),或SMD的外部电极,经浸润后不生成相互间的反应层,而造成漏焊或少焊故障。其中原因大多是焊区表面受到污染或沾上阻焊剂,或是被接合物表面生成金属化合物层而引起的。譬如银的表面有硫化物,锡的表面有氧化物都会产生润湿不良。另外焊料中残留的铝、锌、镉等超过,由于焊剂的吸湿作用使活化程度降低,也可发生润湿不良。因此在焊接基板表面和元件表面要做好防污措施。选择合适和焊料,并设定合理的焊接温度曲线。汽相回流焊接是SMT工艺中复杂而关键的工艺,涉及到自动控制、材料、流体力学和冶金等多种科学、要获得**的焊接质量,必须深入研究焊接工艺的方方面面[1]。汽相回流焊工艺发展趋势编辑随着众多电子产品向小型、轻型、高密度方向发展,特别是手持设备的大量使用,在元器件材料工艺方面都对原有SMT技术提出了严峻的挑战,也因此使SM得到了飞速发展的机会。汽相回流焊利用饱和蒸汽恒温加热工件,避免局部过热,适配 BGA、QFN 等精密元器件焊接需求。
上海桐尔选择性波峰焊的助焊剂喷涂系统,采用密封式设计,从根源避免助焊剂蒸发损耗,比较大限度保持原包装性能,确保每次喷涂参数一致,提升工艺可靠性。系统配备的 0.5mm 日本进口喷嘴(流体或雾化型可选),能精细控制喷涂范围与用量,130um 线喷选配功能可针对细微焊点实现精细喷涂,助焊剂利用率达 100%,无浪费现象。与传统开放式喷涂不同,该系统无需额外添加溶剂,减少耗材成本与环境污染物排放,且焊接后大部分助焊剂痕迹可自然去除,降低残留腐蚀风险,保护 PCB 板与元件性能。实际应用中,某电子厂使用该系统后,助焊剂日消耗量从传统设备的 10L 降至 1L,月成本从 5200 元降至 520 元,同时焊点腐蚀不良率从 0.8% 降至 0.1%,兼顾经济性与可靠性。消费电子生产中,汽相回流焊兼容有铅与无铅焊料,无需调整设备,简化工艺切换。浦东新区汽相回流焊
桐尔 VAC650 焊细间距元件无连锡问题,焊点润湿能力比热风回流焊高 3-5 倍。浦东新区国产VAC650汽相回流焊
上海桐尔通过对比测试发现,VAC650真空汽相回流焊相比传统热风回流焊,在**电子制造场景中虽初期投入较高,但综合成本与质量优势***,尤其适合对焊接可靠性要求严苛的行业。某汽车电子厂生产车载中控MCU(型号英飞凌AURIXTC275),此前采用热风回流焊,因加热气流分布不均,MCU引脚区域温度偏差达±18℃,部分引脚焊料未充分熔融(温度<217℃),导致虚焊率达,每块主板返修成本约50元,年返修费用超200万元;同时,热风回流焊需消耗大量氮气(日均消耗50m³),年气体成本约15万元。引入VAC650后,上海桐尔团队利用设备的饱和蒸汽加热特性,使MCU引脚区域温度偏差缩小至±3℃,所有引脚焊料均能充分熔融,虚焊率降至,年返修费用减少至25万元;此外,VAC650的氮气消耗量*为热风回流焊的1/3(日均17m³),年气体成本降至5万元。虽然VAC650的设备采购成本是热风回流焊的倍,但通过返修成本与气体成本的节约,该企业*用年就收回设备差价,且产品质量提升带来的客户满意度提高,使订单量增长15%。对比测试还显示,VAC650焊接的MCU在可靠性测试中表现更优:经过2000次温循测试后,热风回流焊焊接的MCU失效概率达,而VAC650焊接的*为。 浦东新区国产VAC650汽相回流焊
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